1 概述
石灰是鋼鐵冶煉過(guò)程中重要的物料。目前鋼鐵企業(yè)中般都采用燃?xì)鉅t窯生產(chǎn)石灰,利用企業(yè)自身的副產(chǎn)煤氣(轉(zhuǎn)爐煤氣、高爐煤氣等)或外購(gòu)燃?xì)庾鳛槿剂?。根?jù)石灰窯工藝對(duì)溫度的要求,企業(yè)般都用熱值中等的氣體燃料。寶山鋼鐵股份有限公司不銹鋼分公司(以下簡(jiǎn)稱分公司)有套筒式石灰窯2座,每年平均煅燒石灰約27×104t/a,其中1號(hào)爐窯煅燒石灰約14×104t/a,燃料為轉(zhuǎn)爐煤氣,年使用轉(zhuǎn)爐煤氣量為7500×104m3/a,2號(hào)爐窯煅燒石灰約13×104t/a,部使用天然氣,年使用天然氣量為1570×104m3/a。
分公司每年在高爐煉鐵工序上產(chǎn)生大量的高爐煤氣,主要供給熱風(fēng)爐和發(fā)電廠使用,由于高爐煤氣的產(chǎn)量很大,在分公司高爐煤氣還有定量的放散。高爐煤氣因熱值低、燃燒不穩(wěn)定等性,不能單作為高質(zhì)量石灰生產(chǎn)的燃料。本文探討采用天然氣與高爐煤氣組成的混合燃?xì)鈦?lái)替代天然氣供2號(hào)石灰窯使用,以降低石灰的生產(chǎn)成本,充分利用分公司富余的高爐煤氣。
2 石灰窯改用混合燃?xì)獾目尚行?/span>
① 石灰窯對(duì)替代燃?xì)獾幕疽?/span>
石灰窯使用混合燃?xì)馇昂笃淙紵骱团艧熛到y(tǒng)等都應(yīng)保持不變。使用替代燃?xì)鈺r(shí)需要滿足以下要求:①燃料替代前后爐溫應(yīng)該保持基本不變,以滿足原來(lái)的工藝要求。②燃料替代前后熱負(fù)荷應(yīng)該保持不變,以滿足原來(lái)的產(chǎn)量。另外還要考慮保證替代燃?xì)庹5娜紵r,并且要求石灰窯現(xiàn)有的燃燒結(jié)構(gòu)、送風(fēng)和排煙系統(tǒng)等對(duì)替代燃?xì)庥休^強(qiáng)的適應(yīng)性。目前分公司石灰窯的熱工要求是:石灰燒成溫度為900℃,爐窯溫度為1000℃左右,出燃燒室溫度(爐溫)為1300℃。燃料理論燃燒溫度與爐溫的關(guān)系式為:
式中t0——燃料理論燃燒溫度,℃
t1——爐溫,℃
n——爐溫系數(shù)
按爐溫≥1300℃的要求,取爐溫系數(shù)n為0.82,將各參數(shù)代入式(1)計(jì)算可得,當(dāng)燃料的理論燃燒溫度>1585℃時(shí),可以作為替代燃料。
② 不同體積比混合燃?xì)馊紵齾?shù)
分公司所用的高爐煤氣和天然氣各組分的體積分?jǐn)?shù)見(jiàn)表1、2。高爐煤氣和天然氣的低熱值分別為2926kJ/m3和34297kJ/m3。
表1 高爐煤氣各組分體積分?jǐn)?shù)%
H2
|
O2
|
N2
|
CO
|
CO2
|
CH4
|
H2O
|
1.2
|
1.0
|
55.7
|
21.6
|
17.0
|
0.3
|
3.2
|
表2 天然氣各組分體積分?jǐn)?shù)%
CH4
|
C2H6
|
N2
|
CO2
|
H2O
|
95.5
|
0.3
|
1.5
|
0.5
|
2.2
|
高爐煤氣和天然氣混合后,混合燃?xì)獾臒嶂岛托远疾煌诟郀t煤氣和天然氣。針對(duì)高爐煤氣和天然氣不同的體積比,可以計(jì)算出混合燃?xì)獾臒嶂怠⒗碚撊紵郎囟?、燃燒的理論空氣量、煙氣量等。其中,混合燃?xì)鉄嶂禐椋?/span>
Qm=φQb+(1-φ)Qn (2)
式中Qm——混合燃?xì)獾牡蜔嶂担琸J/m3
φ——混合燃?xì)庵懈郀t煤氣的體積分?jǐn)?shù)
Qb——高爐煤氣的低熱值,kJ/m3
Qn——天然氣的低熱值,kJ/m3
對(duì)于混合燃?xì)庵懈郀t煤氣體積分?jǐn)?shù)從0~90%的變化,高爐煤氣不同體積分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)的混合燃?xì)饫碚撊紵郎囟纫?jiàn)圖1。
③ 石灰窯使用混合燃?xì)獾目尚行?/span>
考慮石灰窯的工藝要求,從長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐可知,石灰窯混燒高爐煤氣和天然氣時(shí),混合燃?xì)獾牡蜔嶂翟?000~10000kJ/m3時(shí)較為理想。當(dāng)天然氣和高爐煤氣體積比為1:6時(shí),低熱值約7400kJ/m3。從混合燃?xì)獾臒嶂岛腿紵苑治?,其煅燒工藝和轉(zhuǎn)爐煤氣很相近。由于1號(hào)爐窯的燃料為轉(zhuǎn)爐煤氣,因此,參照使用轉(zhuǎn)爐煤氣燒制石灰的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),2號(hào)爐窯混燒高爐煤氣和天然氣時(shí)可以不改變?nèi)紵骱退惋L(fēng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),并且在燃燒性上滿足工藝要求。分公司在1號(hào)爐窯使用轉(zhuǎn)爐煤氣方面已經(jīng)有多年的經(jīng)驗(yàn),因而利用混合燃?xì)鈦?lái)替代氣有定的實(shí)踐基礎(chǔ)。
在燃?xì)饣旌险{(diào)配方面,分公司現(xiàn)有15×104m3的高爐煤氣儲(chǔ)氣罐,可以保證高爐煤氣的穩(wěn)定供應(yīng)。公司內(nèi)部天然氣、高爐煤氣以及轉(zhuǎn)爐煤氣的輸配設(shè)施比較完備,并且各自輸送管網(wǎng)之間通過(guò)閥門連接,氣源之間可以相互補(bǔ)充,因此為燃?xì)獾幕旌咸峁┝嘶A(chǔ)條件。基于公司內(nèi)部已有的燃?xì)夤芫W(wǎng),不需要進(jìn)行過(guò)多的改造就可基本實(shí)現(xiàn)混合燃?xì)馓娲烊粴獾哪繕?biāo)。高爐煤氣和天然氣可以采用電動(dòng)控制閥調(diào)控,并安裝流量計(jì),根據(jù)不同工況實(shí)行自動(dòng)調(diào)節(jié),也可以采取手動(dòng)調(diào)節(jié)。
2008年年分公司高爐煤氣放散率為6.7%,放散總量高達(dá)27382×104m3/a。假設(shè)2號(hào)石灰窯使用天然氣和高爐煤氣體積比為1:6的混合燃?xì)?,按分公?號(hào)石灰窯每年13×104t/a的石灰產(chǎn)量和相應(yīng)的熱負(fù)荷,2號(hào)石灰窯可以充分利用高爐煤氣8400m3/h,每年利用的高爐煤氣達(dá)6 917×104m3/a,2號(hào)石灰窯利用的高爐煤氣占高爐煤氣放散總量的25.3%。無(wú)論從技術(shù)應(yīng)用上,還是從運(yùn)行成本和節(jié)能環(huán)保的角度,分公司在2號(hào)石灰窯上采用混合燃?xì)鈦?lái)替代氣,都比較合理。
3 混合燃?xì)鈱?duì)石灰窯熱耗和熱率的影響
從生產(chǎn)工藝流程的角度,希望燃料熱值變化后,爐窯工況仍然穩(wěn)定,石灰產(chǎn)量保持不變,爐窯各項(xiàng)熱損失也基本不變??稍O(shè)定:①燃料熱值變化前后,爐窯的加熱工藝和石灰產(chǎn)量不變,即單位時(shí)間爐窯中石灰石分解所吸收的熱量保持不變;②燃料熱值變化前后,爐窯的各項(xiàng)熱損失保持不變;③燃料熱值變化前后,煙氣出爐平均溫度不變,助燃空氣的預(yù)熱溫度不變。
爐窯熱率的定義為:爐窯中石灰石分解所吸收的熱量與爐窯熱收入之比[3]。燃料熱值變化前:
式中η1——燃料熱值變化前,爐窯熱率
Фr——爐窯中石灰石分解的吸收的熱量,kW
Фi,1——燃料熱值變化前,爐窯熱收入之和,kW
燃料熱值變化后:
式中η2——燃料熱值變化后,爐窯熱率
Фi,2——燃料熱值變化后,爐窯熱收入之和,kW
由上述設(shè)定可知,燃料熱值變化前后石灰石分解所吸收的熱量中,保持不變。即有:
Фi,1η1=Фi,2η2 (5)
石灰石分解所吸收的熱量為:
式中G——石灰石平均加入量,kg/h
ωCaO——石灰石中CaO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)
——石灰石中CaCO3分解吸熱系數(shù),kJ/kg
ωMgO——石灰石中MgO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)
——石灰石中MgCO3分解吸熱系數(shù),kJ/kg
目前分公司2號(hào)石灰窯中石灰石平均加入量G=32670kg/h,石灰石中CaO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)ωCaO=54.65%,CaCO3的分解吸熱系數(shù)=2949.12kJ/kg,MgO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)ωMgO=0.28%,MgCO3的分解吸熱系數(shù)=2854.5kJ/kg。將各參數(shù)代入式(6),計(jì)算得石灰石分解所吸收的熱量Фr=15254kW。按分公司2號(hào)石灰窯17300kg/h的石灰產(chǎn)量要求,在設(shè)定的3個(gè)基本條件下,通過(guò)對(duì)石灰窯中燃料熱值變化前后的熱工計(jì)算,對(duì)于各種體積比的天然氣與高爐煤氣的混合燃?xì)?,理論上?jì)算出了石灰窯生產(chǎn)石灰的單位熱耗和熱率。結(jié)果表明,當(dāng)混合燃?xì)庵懈郀t煤氣體積分?jǐn)?shù)從0上升到90%時(shí),爐窯的單位熱耗隨之從4139kJ/kg升高到4444kJ/kg,而其熱率也從74.18%降低到69.10%,但是生產(chǎn)單位質(zhì)量石灰消耗的天然氣量逐步降低,充分利用了企業(yè)自身的高爐煤氣。混合燃?xì)庵胁煌郀t煤氣體積分?jǐn)?shù)時(shí)2號(hào)石灰窯單位熱耗和熱率的變化曲線見(jiàn)圖2。
隨著混合燃?xì)庵刑烊粴獗壤慕档停m然石灰窯單位熱耗隨之增加,其熱率也逐漸降低,但是混合燃?xì)獾氖褂脦?lái)了更多的經(jīng)濟(jì)益,也充分利用了分公司多余的高爐煤氣,減少了高爐煤氣的放散。
4 實(shí)際混燒果
公司的高爐煤氣、天然氣和轉(zhuǎn)爐煤氣管網(wǎng)相互關(guān)聯(lián),容易混合調(diào)配。通過(guò)對(duì)混合燃?xì)庵刑烊粴夂透郀t煤氣各種配比下石灰窯單位熱耗和熱率的理論計(jì)算與分析,分公司選取了天然氣和高爐煤氣1:6的體積配比模式,在2號(hào)石灰窯中做了測(cè)試研究。對(duì)混合燃?xì)鉄频氖疫M(jìn)行分析,衡量石灰質(zhì)量的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、活性度和灼減率3個(gè)指標(biāo)都滿足要求,石灰質(zhì)量得到了保證?;旌先?xì)鉄瞥龅氖业馁|(zhì)量與使用氣時(shí)相當(dāng),石灰窯中不同燃?xì)鉄频氖覅?shù)見(jiàn)表3。
表3 不同燃?xì)鉄频氖覅?shù)比較
石灰參數(shù)
|
樣品1(混合燃?xì)鉄?/span>)
|
樣品2(氣燒制)
|
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
|
94.40
|
96.64
|
灼減率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%
|
3.09
|
2.97
|
殘留CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
|
0.57
|
0.56
|
活性度/mL
|
342.50
|
345.00
|
① 爐窯熱率η 實(shí)際混燒時(shí)石灰窯的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下
實(shí)際混燒過(guò)程中,測(cè)得爐窯熱率為70.56%。
② 石灰成品單位熱耗
式中Qu——石灰成品單位熱耗,kJ/kg
Qim——實(shí)際混燒時(shí)爐窯熱收入之和,kW
Gp——實(shí)際混燒時(shí)爐窯石灰產(chǎn)量,kg/h
根據(jù)測(cè)得數(shù)據(jù),計(jì)算得石灰成品的單位熱耗Qu為4498.98kJ/kg。測(cè)試結(jié)果表明,實(shí)際情況與理論分析基本致,混合燃?xì)鉂M足了煅燒石灰的工藝要求。
5 經(jīng)濟(jì)性比較
根據(jù)分公司石灰生產(chǎn)的實(shí)際情況,結(jié)合混燒果對(duì)比,2號(hào)石灰窯石灰產(chǎn)量不變,在天然氣和高爐煤氣1:6的體積比的條件下,分公司生產(chǎn)石灰的燃料費(fèi)用減少,生產(chǎn)單位質(zhì)量石灰可以減少天然氣使用量為34.58m3/t,利用高爐煤氣的量為490m3/t。按照目前2號(hào)石灰窯每年13×104t/a的石灰產(chǎn)量,使用天然氣和高爐煤氣體積比為1:6的混合燃?xì)猓磕昕梢怨?jié)省天然氣的量為455×104m3/a,利用高爐煤氣的量為6917×104m3/a。分公司采購(gòu)天然氣的價(jià)格為2.80元/m3,而高爐煤氣是富余燃?xì)猓伺e可使2號(hào)石灰窯每年節(jié)省燃料費(fèi)用1 274×104元/a。另外,根據(jù)對(duì)混燒時(shí)煙氣的檢測(cè),煙氣排放完滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。
6 結(jié)論
① 混合燃?xì)獾慕M成影響石灰窯熱率和單位熱耗,石灰窯的熱工計(jì)算表明,混合燃?xì)庵懈郀t煤氣體積分?jǐn)?shù)從0上升到90%時(shí),石灰窯的熱率由74.18%降低到69.10%,而石灰窯的單位熱耗從4139kJ/kg升高到4444kJ/kg。
② 石灰窯混燒高爐煤氣和天然氣的混合燃?xì)獾膶?shí)際果與預(yù)期致,滿足了煅燒石灰的工藝要求。在分公司高爐煤氣還有放散的情況下,石灰窯采用混合燃?xì)饨档土擞脷獬杀?,產(chǎn)生了定的經(jīng)濟(jì)益。高熱值燃?xì)庵袚交旄郀t煤氣也為鋼鐵企業(yè)高爐煤氣的利用提供了條很好的途徑。